PPW96-2×6型袋式收塵器-水泥粉磨系統PPW96-2×6型袋式收塵器的升級改造-一恒除塵設備

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水泥粉磨系統PPW96-2×6型袋式收塵器的升級改造

來(lái)源:一恒除塵設備發(fā)布時(shí)間:2011/8/24 14:55:56
一、PPW96-2×6收塵器改造前存在的問(wèn)題
(1)運行阻力大,甚至大過(guò)3500Pa,經(jīng)常導致系統由于通風(fēng)問(wèn)題降低產(chǎn)量,甚至停機,且無(wú)法通過(guò)調節清灰程序進(jìn)行改觀(guān)。特別是在冬季,由于結露造成糊袋,只得通過(guò)人工清灰來(lái)維持生產(chǎn);
(2)風(fēng)速過(guò)高,影響了收塵器濾料表面粉塵的通透性;
(3)粉塵排放濃度嚴重超標,排氣筒口能夠看到明顯的粉塵排放,給環(huán)境造成了污染,同時(shí)造成了產(chǎn)品的浪費,遠不能滿(mǎn)足北京市新的大氣污染物排放標準(<30mg/nm3);
(4)處理能力不能滿(mǎn)足水泥磨系統改造為聯(lián)合擠壓粉磨系統進(jìn)行提產(chǎn)的要求;
二、原因分析
(1)收塵器具有收集成品和過(guò)濾通風(fēng)的雙重作用,收塵器入口濃度達1100g/ Nm3,原除塵器采用的普通滌綸針刺氈濾袋,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行,粉塵在濾袋表面、甚至內部濾層大量聚集, 響了粉塵過(guò)濾和脈沖清灰,進(jìn)而形成惡性循環(huán),造成糊袋,阻力增大,脈沖清灰效果不良,甚至失效等一系列問(wèn)題;
(2)由于粉塵中0.01-1.0um微細顆粒的大量存在,普通滌綸針刺氈造成糊袋后,透氣量大大縮減,過(guò)濾風(fēng)速成倍增加,使大量此類(lèi)粉塵進(jìn)入凈氣室,排入大氣;
(3)灰斗內二次揚塵問(wèn)題嚴重,間接降低了濾料表面的過(guò)濾效率;
(4)現場(chǎng)選分機、除塵器、風(fēng)機等管路布置存在缺陷,增加了系統的機械阻力;
(5)冬季,系統保溫不利、漏風(fēng)嚴重,造成二次揚塵和濾袋積灰結露;
三、改造措施
(1)經(jīng)過(guò)對國內外收塵技術(shù)的調查和研究,分兩個(gè)階段分別在2003年10月和2004年2月將普通針刺氈濾袋更換為膨體聚四氟乙烯(ePTPE)覆膜針刺氈濾袋。該類(lèi)過(guò)濾材料,可控制粉塵進(jìn)入濾料深處,防止濾料的堵塞,提高清灰性能。據相關(guān)報道,其分級捕塵效率可達97-99%,總捕塵效率可達99.99%,約超出原濾料一個(gè)數量級,并且覆膜濾料具有良好的拒水性,可防止因結露造成的濾料失效,提高了過(guò)濾材料的使用壽命。通過(guò)運行近2年的觀(guān)察,在清灰周期由6分鐘縮短為12分鐘的情況下,運行阻力基本在1200Pa左右。
(2)為進(jìn)一步完善收塵器存在的問(wèn)題,同時(shí)滿(mǎn)足原系統改造為擠壓粉磨系統對收塵器處理風(fēng)量能力的要求,提高收塵器系統的整體性能,同時(shí)考慮廠(chǎng)房空間的限制,分別進(jìn)行了以下幾點(diǎn)改進(jìn)。
(3)在收塵器末端重新布置2個(gè)過(guò)濾箱室,增加同類(lèi)型濾袋192條,增加過(guò)濾面積 192m2,從而減小了過(guò)濾風(fēng)速,使其穩定在0.9m/min以?xún)取?br />(4)按照凈氣箱布置,沿濾袋方向增加過(guò)濾箱室隔板,減少高壓空氣清灰時(shí)的二次揚塵引起的粉塵的再吸附。
(5)將原來(lái)的兩灰斗拉鏈機(型號)輸灰系統改造為4灰斗重錘鎖風(fēng)翻板閥(型號)輸灰系統,解決了拉鏈機的鎖風(fēng)不嚴造成的漏風(fēng)問(wèn)題和結露問(wèn)題,同時(shí),無(wú)動(dòng)力輸灰系統的應用節約了原拉鏈機輸灰系統需要經(jīng)常維護和需要電機拖動(dòng)的運行費用;
(6)利用優(yōu)質(zhì)保溫材料重新制作完善80mm厚保溫層,解決冬季濾料的結露問(wèn)題;
(7)利用系統重新布置的機會(huì ),嚴格按照流體力學(xué)原理,將收塵器入口法籃移動(dòng)到選分機出風(fēng)口同心位置;變動(dòng)風(fēng)機位置,改變原收塵器出口法蘭與風(fēng)機管道的90。彎角,減小系統的機械阻力;
經(jīng)過(guò)以上措施,收塵器主要參數如表2。
四、改造后的效果
(1)用覆膜型滌綸針刺氈(500g/m2)替代原來(lái)的普通滌綸針刺氈(500g/m2),不僅解決了系統的通風(fēng)問(wèn)題,且大大降低了系統運行阻力使其基本維持在1000Pa左右;
(2)濾料阻力的降低增強了清灰效率,優(yōu)異的清灰性能使清灰次數減少,清灰強度降低,從而減少了濾料的磨損,延長(cháng)了濾袋的使用壽命。同時(shí)各室清灰間隔時(shí)間由原來(lái)的30秒延長(cháng)為60秒,總周期調整為18分鐘,使脈沖閥膜片的壽命增加了近一倍,壓縮空氣消耗量降低了近一倍。
(3)減少了主排風(fēng)機的耗電量。收塵器阻力的減小使風(fēng)機負載降低,經(jīng)電流記錄比較,節約電耗近30%。
(4)經(jīng)過(guò)此次升級改造過(guò)程,排放口粉塵排放濃度,降到10mg/Nm3以?xún)?,收塵效率達到99.999%,完全可以達到北京市行業(yè)排放標準。
(5)該改造工程將PPW96-2×6型氣箱脈沖除塵器除塵器進(jìn)行了升級,提高了處理能力,同時(shí)對早期產(chǎn)品的缺陷予以完善,與新上一臺除塵器相比,可節約資金20余萬(wàn)元,大大節約企業(yè)運營(yíng)成本。
綜上,這項改造,效果明顯,符合企業(yè)利益,是值得推廣的。特別是在北京2008年奧運會(huì )環(huán)境污染治理的高要求下產(chǎn)生,相信會(huì )對行業(yè)的達標排放和清潔生產(chǎn)之路產(chǎn)生重要的現實(shí)意義。

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